近日,防城港核电站3号机组顺利将发电机转子抽出,标志着F301大修发电机检修工作迈出关键性一步。
发电机抽转子检修工作专业接口多,作业风险高。常规岛是单行车设计,不同于CPR1000机组的双行车,无法采用传统的双行车配合工作方式。华龙机组用单行车抽转子工作是在集团范围内的首次实施,是本次大修的指挥部重大项目和五新项目。为了确保工作顺利开展,由防城港核电电气部、运营公司电气分部大团队牵头,联合大修指挥部、生产服务部、安全防护部、拓奇公司等多部门及公司,成立了发电机检修项目组。针对单行车抽穿转子方案,项目组围绕技术路线的确认、评估,配套工具的设计、制造、验收等环节,开展了为期一年的准备工作。项目组积极梳理了发电机抽转子检修的历史经验反馈,逐项落实了反馈措施。发电机检修团队各司其职,协同配合,大修开始前就多次对发电机组抽转子方案进行了细致周密的研讨,明确发电机抽转子的每一个细节。
传统发电机抽穿转子整个过程都需要经过双行车起吊、行车与卷扬机牵引、降落转子挂尼龙吊带、行车配合进行移动抽出与穿入等复杂动作。华龙一号机组发电机定子与转子之间间隙极小,本次大修,发电机检修项目组全程采用单行车,并配合自主研制的新型滑块。该技术是对传统工艺的突破与创新,优化了整个发电机抽穿转子的工期,同时避免了传统双行车配合消耗的时间。项目组自主创新研制的新型滑块采用双层结构,包括下层滑块和上层滑块。使用过程中,单层滑块依次通过发电机定转子间隙,对定转子间隙要求更低。上下层滑块通过凹槽和凸部配合,从根本上消除了滑块错位的风险,避免了转子对定子绕组剐蹭的风险。该新型滑块突破了传统形式,使通过单行车抽转子成为现实,解决了检修问题,强化了安全生产,创优了维修工期,加强了成本控制。
▲ 新型滑块采用双层结构
为确保华龙首修的抽转子工作万无一失,项目组在前期大修窗口对单行车抽穿转子方案进行了验证,成功实现了CPR1000机组发电机用单行车抽穿转子,并荣获股份公司2023年“核电运营挑战赛”创新实践奖。
工作期间各专业始终坚守现场,随时协调工作中可能出现的突发状况,与起重班组保持紧密沟通,关键点控制、高岗监护把控,确保每一个步骤都做到准确无误、安全可靠。最终经数小时的努力鏖战,发电机转子在单行车的牵引下完好无损地移出定子膛,稳稳地落在指定的专用支架上。
双层滑块的“新型工具”和用单行车抽转子的“工艺创优”,适用性广,安全性高,操作简单,检修效率高,可推广性强,极大地提高了发电机检修工作的检修能力和水平。该创新项目可以在集团内其他机型的发电机组进行推广,并为发电机行业内的抽转子检修工作提供借鉴经验。
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